降本增效多产优质钢
——河钢邯钢春节生产线见闻
2月1日,大年初一,河钢邯钢生产线已是一派繁忙。在邯宝炼钢厂转炉车间,技术员代红星早早来到工作岗位,紧盯电脑屏幕,认真查看当天的生产计划。
代红星在班前会上动员道:“今年公司提出吨钢降成本200元、产品吨材提销价200元的‘双200’挖潜任务,我们要优化加料时机,做好每个环节,为提升炼钢效益多作贡献。”
班前会结束,代红星来到转炉平台上,此时,一包钢水和一斗废钢在天车隆隆声中如期而至。
“从现在开始冶炼5炉船板用钢,咱们要随时对氧枪的流量、枪位和加料时间优化调整,尤其要精准把控合金比例,把成本降到最低。”代红星着手安排冶炼虎年第一炉钢。
仔细观察炉口火焰,耐心指导兑铁、加料、吹氧、倒渣、出钢等一系列操作,整个生产过程精准高效。“今天转炉终渣全铁由21%降至18.5%,入炉辅料由吨钢71公斤降至57.76公斤,白灰由吨钢37公斤降至33公斤,实现了炼钢工序吨钢降本60元的目标,产品合格率100%。”说起生产成绩,代红星难掩喜悦。
既严控生产成本,又努力提高产品附加值。
2月1日16时许,河钢邯钢邯宝冷轧厂2号连退线生产设备轰鸣,一条银色的带钢在设备上稳定运行。
“这是为华北一家汽车厂定制的专属牌号高强汽车钢,虽然首批合同量仅200多吨,但每吨售价比普通汽车板高出一大截,这个汽车厂也是我们潜在的高端客户。”该厂连退车间主任崔兴贺说,该牌号的高强汽车钢是首次生产,生产极具挑战。
作为第一责任人,乙班作业长张杰从原料卷上线开始,就在入口、出口间来回奔波。“今天生产重点在板型控制上,从入口焊接就要注意质量,保证钢板一次焊接成功。”张杰向操作工仔细叮嘱。
十几分钟后,第一卷产品到达检查站。质检员张书青发现样板驱动侧有毛刺。
经过调整圆盘剪间隙,十几分钟后,第二卷钢卷到达质检室,张书青拿着油石和手电筒蹲在检查区域,认真打磨、给光、擦拭,不放过任何一处细节,最终确认毛刺问题顺利解决。为客户量身定制的200余吨高强汽车钢全部下线,经检测,质量全部合格,产品顺利发运。(河北日报记者 刘剑英 通讯员 吴兆军)